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降低电除尘电耗的方法   0    0

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专利申请流程有哪些步骤?
专利申请流程图
申请
申请号:指国家知识产权局受理一件专利申请时给予该专利申请的一个标示号码。唯一性原则。
申请日:提出专利申请之日。
2015-10-10
申请公布
申请公布指发明专利申请经初步审查合格后,自申请日(或优先权日)起18个月期满时的公布或根据申请人的请求提前进行的公布。
申请公布号:专利申请过程中,在尚未取得专利授权之前,国家专利局《专利公报》公开专利时的编号。
申请公布日:申请公开的日期,即在专利公报上予以公开的日期。
2016-05-04
授权
授权指对发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由,授予发明专利权;或对实用新型或外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由,授予实用新型专利权或外观设计专利权。
2018-08-10
预估到期
发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权期限为十年,外观设计专利权期限为十五年,均自申请日起计算。专利届满后法律终止保护。
2035-10-10
基本信息
有效性 有效专利 专利类型 发明专利
申请号 CN201510652647.7 申请日 2015-10-10
公开/公告号 CN105344482B 公开/公告日 2018-08-10
授权日 2018-08-10 预估到期日 2035-10-10
申请年 2015年 公开/公告年 2018年
缴费截止日
分类号 B03C3/68 主分类号 B03C3/68
是否联合申请 独立申请 文献类型号 B
独权数量 1 从权数量 2
权利要求数量 3 非专利引证数量 0
引用专利数量 0 被引证专利数量 0
非专利引证
引用专利 被引证专利
专利权维持 7 专利申请国编码 CN
专利事件 转让 事务标签 公开、实质审查、申请权转移、授权、权利转移
申请人信息
申请人 第一申请人
专利权人 东阳市新意工业产品设计有限公司 当前专利权人 临沂未来科技城开发建设集团有限公司
发明人 魏慧宇、周龙、林天河、陈亚维 第一发明人 魏慧宇
地址 浙江省金华市东阳市歌山镇石潭村1号 邮编 322105
申请人数量 1 发明人数量 4
申请人所在省 浙江省 申请人所在市 浙江省金华市
代理人信息
代理机构
专利代理机构是经省专利管理局审核,国家知识产权局批准设立,可以接受委托人的委托,在委托权限范围内以委托人的名义办理专利申请或其他专利事务的服务机构。
代理人
专利代理师是代理他人进行专利申请和办理其他专利事务,取得一定资格的人。
摘要
本发明公开了一种降低电除尘电耗的方法,该降低电除尘电耗的方法通过在机组启动前一段时间将电除尘瓷轴大梁加热装置投入,在机组并网并稳定运行一段时间后将瓷轴大梁加热退出,因此,通过使用该降低电除尘电耗的方法,降低了电除尘的电耗,且减小加热元件、接触器等电气元件的更换频率,降低设备损耗率,降低检修费用。
  • 摘要附图
    降低电除尘电耗的方法
  • 说明书附图:[0031]
    降低电除尘电耗的方法
法律状态
序号 法律状态公告日 法律状态 法律状态信息
1 2023-01-06 专利权的转移 登记生效日: 2022.12.23 专利权人由东阳市新意工业产品设计有限公司变更为临沂未来科技城开发建设集团有限公司 地址由322105 浙江省金华市东阳市歌山镇石潭村1号变更为276000 山东省临沂市高新技术产业开发区科技大道火炬大厦
2 2018-08-10 授权
3 2018-07-27 专利申请权的转移 登记生效日: 2018.07.06 申请人由大唐甘谷发电厂变更为东阳市新意工业产品设计有限公司 地址由741211 甘肃省天水市甘谷县磐安镇西街一号甘谷发电厂变更为322105 浙江省金华市东阳市歌山镇石潭村1号
4 2016-05-04 实质审查的生效 IPC(主分类): B03C 3/68 专利申请号: 201510652647.7 申请日: 2015.10.10
5 2016-02-24 公开
权利要求
权利要求书是申请文件最核心的部分,是申请人向国家申请保护他的发明创造及划定保护范围的文件。
1.一种降低电除尘电耗的方法,其特征在于,包括如下步骤:
1)在机组启动前40-48小时,将电除尘瓷轴大梁加热装置投入加热;
2)启动机组,当机组并网并稳定运行20-30小时后,采集电除尘入口烟温监测点的温度,并将所述温度上传到监控系统上;
3)通过观察所述监控系统上显示的所述电除尘入口烟温监测点的烟温曲线,确定电除尘入口烟温是否大于设定值;
4)若是,通过大梁瓷轴加热操作界面,将瓷轴大梁加热装置停机退出运行;
5)若否,加热装置继续对电除尘瓷轴大梁进行加热,直至烟温大于设定值,将所述加热装置停机退出运行。

2.根据权利要求1所述的降低电除尘电耗的方法,其特征在于,还包括步骤6):检查需要停运的大梁瓷轴加热装置是否全部退出运行。

3.根据权利要求1所述的降低电除尘电耗的方法,其特征在于,所述的设定值为100-
130度。
说明书

技术领域

[0001] 本发明涉及电除尘领域,特别是一种降低电除尘电耗的方法。

背景技术

[0002] 目前电厂使用的电除尘产品,耗电率较高,电除尘耗电率基本在0.50%,机组厂用电较高,发电煤耗增加,为降低厂用电率,电厂通过调整高压电场的运行方式节电,但是效果不佳,同时,电除尘效率较低,易发生粉尘超标事件,目前电除尘存在的缺点为:一直以来,电除尘瓷轴大梁加热装置在机组运行时都处于长期投入状态,虽然每个加热器只有1.5KW,但由于数量较多,常年运行的话,每年耗电量还是很大。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种降低电除尘电耗的方法,该降低电除尘电耗的方法通过在机组启动前一段时间将电除尘瓷轴大梁加热装置投入,在机组并网并稳定运行一段时间后候将瓷轴大梁加热退出,降低了电除尘的电耗,且减小加热元件、接触器等电气元件的更换频率,降低设备损耗率,降低检修费用。
[0004] 为了实现上述目的,本发明提供一种降低电除尘电耗的方法,包括如下步骤:
[0005] 1)在机组启动前一段时间,将电除尘瓷轴大梁加热装置投入加热;
[0006] 2)启动机组,当机组并网并稳定运行一段时间后,采集电除尘入口烟温监测点的温度,并将所述温度上传到监控系统上;
[0007] 3)通过观察所述监控系统上显示的所述电除尘入口烟温监测点的烟温曲线,确定电除尘入口烟温是否大于设定值;
[0008] 4)若是,通过大梁瓷轴加热操作界面,将瓷轴大梁加热装置停机退出运行;
[0009] 5)若否,加热装置继续对电除尘瓷轴大梁进行加热,直至烟温大于设定值,将所述加热装置停机退出运行。
[0010] 优选地,还包括步骤6):检查需要停运的大梁瓷轴加热装置是否全部退出运行。
[0011] 优选地,所述的在机组启动前一段时间为40-48小时。
[0012] 优选地,所述的机组并网并稳定运行一段时间为20-30小时。
[0013] 优选地,所述的设定值为100-130度。
[0014] 通过上述技术方案,本发明的有益效果是:通过在机组启动前40-48小时将电除尘瓷轴大梁加热装置投入,在机组并网并稳定运行20-30小时候将瓷轴大梁加热退出,降低了电除尘的电耗,且减小加热元件、接触器等电气元件的更换频率,降低设备损耗率,降低检修费用。
[0015] 本发明的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。

实施方案

[0016] 以下对本发明的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明,并不用于限制本发明。
[0017] 本发明提供一种降低电除尘电耗的方法,打破之前的运行理论,根据机组运行通烟气后,电除尘内部环境温度高,不会结漏爬电,不会影响电场的运行的情况,机组运行后停运大梁磁轴加热。夏季晴朗天气,运行机组电除尘瓷轴外部阴打外壳温度达到80℃以上,大梁外壳温度达到60℃以上,没有必要投入加热装置;根据冬季运行状况,瓷轴大梁处于外壳内部,运行期间,烟温在100℃以上,温度应明显高于冷空气,表面也不会发生低温结露问题,加热装置也可以退出运行。
[0018] 本发明提供一种降低电除尘电耗的方法,包括如下步骤:
[0019] 1)在机组启动前一段时间,将电除尘瓷轴大梁加热装置投入加热;
[0020] 2)启动机组,当机组并网并稳定运行一段时间后,采集电除尘入口烟温监测点的温度,并将所述温度上传到监控系统上;
[0021] 3)通过观察所述监控系统上显示的所述电除尘入口烟温监测点的烟温曲线,确定电除尘入口烟温是否大于设定值;
[0022] 4)若是,通过大梁瓷轴加热操作界面,将瓷轴大梁加热装置停机退出运行;
[0023] 5)若否,加热装置继续对电除尘瓷轴大梁进行加热,直至烟温大于设定值,将所述加热装置停机退出运行。
[0024] 另外,夏季晴朗天气,运行机组电除尘瓷轴外部阴打外壳温度达到80℃以上,大梁外壳温度达到60℃以上,没有必要投入加热装置;根据常理推测冬季运行状况,瓷轴大梁处于外壳内部,运行期间,烟温在100℃以上,温度应明显高于冷空气,表面也不会发生低温结露问题,加热装置也可以退出运行。
[0025] 6)检查需要停运的大梁瓷轴加热装置是否全部退出运行。
[0026] 具体地,作为一种优选的实施方式,所述的在机组启动前一段时间为40-48小时,以防止表面低温凝露造成沿面放电。
[0027] 另外,机组并网并稳定运行一段时间为20-30小时,以能保证烟气温度大于设定值,作为一种优选的实施方式,设定值为100-130度,此时,没有必要再投入加热装置,烟温明显高于冷空气,表面不会发生低温结露问题,加热装置可以退出运行。
[0028] 最优选地,通过大量试验证明,在机组启动前48小时将电除尘瓷轴大梁加热装置投入加热,在机组并网并稳定运行24小时后,将瓷轴大梁加热装置停机退出运行,此时,电除尘电耗最少。
[0029] 同发电量下的电除尘耗电率比对表:
[0030]
[0031] 根据以上试验数据比对,大梁磁轴加热夏季退出后,同负荷下,电除尘耗电量降低较明显,电除尘耗电率每天平均降低0.0472%,单机增加收入23.65万元,降低供电煤耗0.16g。
[0032] 结论:夏季,可以在机组点火运行20-30小时后,执行优化运行方案,将电除尘瓷轴大梁加热全部退出,在能确保电除尘可靠运行的前提下,可以降低厂用电率,执行效果明显。
[0033] 因此,之前的电除尘运行,都是大梁瓷轴加热随机组运行期间连续同步运行,电除尘耗电率大,此技术创新点在于打破之前的运行理论,根据机组运行通烟气后,电除尘内部环境温度高,不会结漏爬电,不会影响电场的运行的情况,机组运行后停运大梁瓷轴加热,不花费任何资金,只根据现场运行工况的调整就可以降低厂用电,节约了大量费用,机组运行20-30小时后退出电除尘大梁磁轴加热的运行,不但降低厂用电耗的同时,可以减小加热元件、接触器等电气元件的更换频率,降低设备损耗率,降低检修费用。
[0034] 综上,本发明提供的降低电除尘电耗的方法,通过在机组启动前40-48小时将电除尘瓷轴大梁加热装置投入,在机组并网并稳定运行20-30小时后将瓷轴大梁加热退出,不投资任何费用,只通过运行调整,就可以降低电除尘的电耗,且减小加热元件、接触器等电气元件的更换频率,降低设备损耗率,降低检修费用。
[0035] 以上详细描述了本发明的优选实施方式,但是,本发明并不限于上述实施方式中的具体细节,在本发明的技术构思范围内,可以对本发明的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本发明的保护范围。
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